(1)根据环境温度变化曲线■■◆■◆,确定经济供应温度,比曲线)节假日实施低温运行,温度进一步调低■■■★◆★。
在能源供应管理上推行精益管理,完善管理制度◆★■★★,强化岗位职责,通过精益化人工管控★★◆,优化能源供应◆■◆★。
1、当产量导致消耗超过综合容量2/3时,申请装机容量缴费,不足2/3时,申请最大需量缴费。
厂房空调是耗电大户◆■■,夏季满载启动时,耗电约占车间瞬时消耗的30%左右■■■★。由于厂房空调普遍安装在厂房顶部■■,管理和人工干预不便◆■◆,如不管班制、环境温度★◆■■■、节假日,均按同一模式运行,能源浪费严重■◆★■◆。事实上★■,以往历年也存在这样的现象。
这个思路,具体体现在现地现物的★■◆■★■“停产减供★★■■■”和重点耗能设备“定标运行管理”等措施。即供能端根据生产产量、生产班制、季节切换★◆、用能负荷等外部用能条件的变化,通过完善管理手段◆■★★■,并借用现代化技术进行改造★★■,以达到能源按需供应的目的。
(按◆■:本文是在论文《汽车企业经济化用能管理的■◆★◆“两个终端,四项措施”》(正式发表)的基础上◆■■■■◆,继续深耕拓展的一篇论文◆■◆。但没有正式发表)
按照节能要求,重点耗能设备应该按实际需要★★■★◆◆“定标运行”◆◆■,即定制不同工况下的经济运行标准,按需供风或供热。
另外■★,由于我们的工厂多次分期建设,动力系统制造厂家多,控制分散,孤岛式运行,运行呈现◆■★◆★“孤立■■★”■■◆★、“傻哑”状态,信息及资源不能互联互通◆◆◆■◆,是客观上制约提升运行效率的技术层面的原因◆■■■■◆。
经核算,改造后一台空调可节电62%◆■◆◆★★,节热24%,合计890万元左右,取得了良好的经济效果■★■■★◆。而自主改造通过利用废旧资源,投资成本仅1万多元。
为了让节能创新方法能够传承下去,持续为公司贡献效益■◆■◆,部门推进了标准化工作◆★,三个动力中心都建立了一系列节能运行标准,融入日常运行管理制度。
以往为了应付随时发生的加班生产、工艺调试◆■、设备改造、检修等,降低可靠供应风险,大部分站房实行满供,这就使动力设备处于过供应状态,浪费能源◆◆■★。
创新思路★★◆★★■:技术人员发挥聪明才智,详细研究、解析收费政策和公司每年实际耗能数据变化情况,依据产量预测,创造了按容量缴费和按最大需量缴费相结合的缴费方式◆◆★◆■,从而实现电费交纳额最少■★◆■。
尽管如此,我们也要抱有★◆■“第一个吃螃蟹”的勇气■◆★,力争在年内建成12MW电站,并最大限度扩大面积,争取实现30MW装机容量的目标。
3、智能控制◆■■★■◆:赋予动力设备智能■■■■,根据季节切换★■◆★★★、生产班制、动态负荷等条件变化自动调节供应■◆■■,提升供能效率。
工程技术部作为能源供应主管部门◆■◆■,有责任突破公司能耗的瓶颈◆◆★,在管理和技术上进行创新。我们的思路是■■★■:根据公司现有的生产、生活环境,结合现地现物的精益化管理思维,运用现代化的技术手段★★■■,在能源供应端发掘开源节流的潜力,努力实现“按需供应◆★■★★◆”,做到不浪费“一粒粮食★■”。
原问题点:根据我们跟踪测算的数据,工业用电、生产生活用水、压缩空气等能源,在停产期间的负荷率约为生产期间的30~50%。
我们集思广益,提出了一套供给端与用户端互动★★★,实现按需供给,合理节约用能,即■◆★★◆“经济化供能管理◆◆◆★★★”的思路。
通过三轮停产期间的技术改造,目前已经实现一空压站到三空压站、二空压站到一焊、焊装扩建到一焊的互联◆◆■◆。
如果能将两个车间循环水互通★■◆◆,节假日期间,只用一套循环水系统运行★■■,供应一厂焊装、冲压■★◆◆◆、涂装★■,就可以保证低负荷生产、工艺调试及检修期间使用。
2■■★◆★、信息联通:利用现代信息技术(测量★◆■★◆、通讯、互联网)打通人和动力系统之间、孤岛式设备之间的联系★◆◆,化解动力值班人员不足,管理效率低★◆◆★,孤岛动力资源不能互补的难题★■◆◆■★。
作为工程技术部门,对现代技术的不断跟进和积累是我们的优势■■◆■◆。部门利用现有人才资源■■■◆★◆,在测量■★■、计算机、通讯、互联网★■■■★★、大数据等技术发展日益成熟的大环境下,通过创新◆★■★,实施了部分节能项目★◆■■◆,并取得了良好的效果。
同时经过分析和实验验证■◆■,空调在电机频率(风量)80%时◆★★■■◆,消耗功率可以减少到50%■★■★,考虑到原始设计时留有余量,满载时也把频率降低到80%运行◆★◆■◆★。
在东北地区,采暖系统是企业典型的大耗能设备,每年的采暖费用一定程度摊高了单车成本,成为东北地区汽车企业的成本劣势之一。
随着全球气候变化给人类生存环境带来的压力不断加重,节能减排已经成为全球性的人类社会可持续发展的重要课题。对汽车行业来讲,它既关联到企业经营的成本■◆,也体现了企业所承担的社会责任■■◆★。
一动力中心焊装、涂装循环水为两套独立系统,生产时需要两套系统同时运行,一动力中心焊装3台220KW水泵■◆、涂装循环水3台160KW水泵◆★,每年运行电费成本为288万元。
2019年■★◆,又利用互联网技术◆★★■◆◆,使用手机APP★■,实现了空调的远程控制,节省了维修人员的人力,自动化/人为控制相结合,使空调的节能控制更为完善◆■◆◆■★。
我们已经着手组织冲压、焊装★■◆、涂装、总装四大工艺研发通过优化工艺进行节能的方法,各专业都开始做一系列研究★★■◆★◆。如冲压研究压机节拍和电能消耗的关系,焊装试验机器人节电运行的方法,涂装试验烘干炉等的最低适用炉温等,都获得了一定进展。
为保持生产★■★■、生活能源供应的稳定,以往我们公司能源供应基本是按生产计划和工艺调试计划的★◆■◆“工作日历供应方式■★◆■”,机组能力尽量■■◆★“全开”■★,由于人为干预和变化点少,可以最大限度地规避供应端的供应风险★■◆,但结果必然是★◆■★“过供”。
创新思路◆◆◆★:在停产期间■■★■■■,通过技术改造和管理改善,最大限度减少机组启动和供应量,即“停产减供”,以达到节能目的★★◆★,并降低因变化带来的供应风险。
轿车公司一、二工厂有厂房空调共60台,部门立项后,技术人员利用PLC控制系统,把部分“定标”通过自动控制的方式来实现,设计按班制时段、季节◆◆◆■★、环境温度等不同工况下的自动启停控制程序■◆★■◆★,最终实现厂房空调智能化“定标运行◆■■■”■■★,节约了大量能耗■★。
创新思路:通过搭载现代化的检测、计算机控制、互联网等技术手段,把握和分析生产期间负荷的瞬间变化,向细节要成本,把节能降耗做到极致。
因此,对采暖系统实行定标运行,依据季节、环境温度◆★★★■■、班制进行按需供应◆★★■,有比较大的降成本空间。
我们组织对空压站进行技术改造,增加互联管路,在停产时通过空压站互代供应满足工艺调试和检修要求,最大限度关停机组,以节约电能。
目前一个采暖季,经过采暖系统的节能定标运行,可以节约费用240万元。可以说◆■,我们采暖费用的节省,就是通过我们的动力工人一手一手地扳出来的★◆■。这类管理创新,是轿车产业工人主人翁精神的线精益化叠加信息互联、智能化,实现压缩空气按实际生产负荷供应
原问题点:公司共有4个压缩空气站房■■★★★,原设计均为分区域独立供应,因为机组单台供气耗能(200-800KW)比较大■◆★★,在停产时容易造成压缩空气过供■★★■,从而消耗电能。
1、物理联通:物理上打通部分能源之间的联络,通过管线互联实现动力站房之间的互补,合理调度资源。
我们在动力中心试点停产期间减少供应,并逐步建立运行规范。率先在一动力中心全面实施规范化的“停产减供■◆★★■★”的制度化运行■★★◆◆■,并于2017年实现在公司本部范围内三个动力中心的全覆盖。
改进措施是,利用现有资源并适当投资,在二个动力中心各搭建一套个既能监视设备的运行状态■◆◆,又能实现远程操作控制和参数修改的监控系统。实现数据的存档、查询,运行曲线的绘制、报表输出和故障报警等功能。更重要的是能实现依据生产的情况(供水系统)◆■◆★、天气情况(采暖体系)自动调整设备运行工况★■,达到既能满足生产、生活的需要★◆,又能节约动能的目的■◆■◆◆★。
1■★◆◆★★、一空压站8台空压机(3台螺杆机、5台离心机),螺杆机加载率不到50%★■,频繁加卸载导致能源浪费、气网压力不稳、压缩机使用寿命缩短。
原问题点■★★■★:东北地区全年温差达到60度以上,在耗能上体现在季节性环境温度对供能影响非常大。以往简单的供应模式,尽管责任风险小,但是没有充分考虑不同季节温度的影响★■★■★★,事实上存在潜在的浪费。
创新思路:依据长春地区不同季节环境温度的不同,结合班制的变化,识别对供能的不同需求,通过人工管理、自动调节相结合■■◆■★,以实现节能的目标。
纵观轿车公司近几年的能耗数据,我们可以看到,能耗已经成为公司整车成本重要的一部分,尤其我们公司地处中国北方地区■◆◆■,在能源降耗上更没有优势。
在国家节能减排政策要求、企业成本压力的双重背景下■■★★★■,采取切实有效的对策降低能耗已经是当务之急。
一般建议利用原来的模型重新做效果图,分析图原来逼格不够的重做图面,平面图可以重新电脑描CAD重新赋色■,以达...
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